第185章 大技改(2/2)
這裡面,是一個個細節,技術改動,調動。
改造前,這兩台2000年投產的機組已運行20餘年,不僅發電效率逐年下滑,單位煤耗比行業先進水平高出35克/千瓦時,脫硫脫硝系統也難以滿足最新環保標準。
供暖季,是大家最擔心的日子。
因為。
機組滿負荷運行時,脫硫塔的出口濃度總在臨界值徘徊,公司不得不派出專人二十四小時盯班。
那個時候,人工智慧沒有。
就只能「人」上,因為「人」腦智能,依靠人力,體力彌補缺陷,手動調整漿液濃度。
環保,化水,檢修一起上。
大傢伙神經都要被這玩意搞錯亂了,就怕超標。
時不時的搞你一下。
一點徵兆都沒有。
這次大概算是「解脫」了。
此次改造絕非簡單的「修修補補」。
團隊摒棄了傳統「小改小補」的思路,直接瞄準「安全、經濟、環保」三重升級目標,高標準,高要求,高站位。
「技術上…」
「…」,余磊在現場,邊學習,邊交流,現場設備調試,「轟鳴聲」,每個人只能依靠「嘶吼」,來交流,對講機「咿咿呀呀」的經常聽不清楚。
加班,通宵就是常態。
鍋爐方面,並不是余磊的專業。
熱機這方面很多專業術語,他也是邊查邊學習,白天記錄筆記,晚上看相關知識。
在鍋爐系統,更換為高效低氮燃燒器,配合分級配風技術,讓煤粉燃燒更充分,氮氧化物排放量直接降至30毫克/立方米以下,遠低於國家標準。
脫硫系統則升級為雙塔雙循環工藝,脫硫效率從95%提升至99.5%,即便在冬季低溫工況下也能穩定運行。
最關鍵的是,機組首次配套建設了小型化CCUS前置捕集裝置,雖然目前捕集量為年10萬噸,但為後續接入區域碳捕集管網預留了接口。
「雙碳」目標,直接作為前置。
給後期留了一個接口。
就像是「模塊化」工藝一樣。
一個積木,有了這樣一個接口,後期「你」環保上有要求,就可以順著這個「接口」,可以無限延伸。
而不是,原來那種閉關。
要改造,還得重新「設計」,更換「設備」,這算是思路上的一個開放式「設計」。
改造後機組的發電效率提升了3.2個百分點,算下來每發一度電,煤耗能省18克,兩台機組一年就能少燒標準煤近20萬噸,相當於減少二氧化碳排放50萬噸,差不多是130萬棵樹一年的固碳量。
這是第三方評估,檢測報告的成果。
「成本」是改造的重要評定數據。
買東西,第一就是問價格。
有了價格,才有所謂的性價比。
核心關鍵就在於「國產化」。
採用國產核心設備替代進口部件,不僅將改造總投資控制在預算內,還大幅降低了後續運維成本。
僅備件採購一項,每年就能節省近800萬元。
「國產化」是為了解決「卡脖子」問題,也是國家對於改造項目的重要考量。