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第三十七章:液壓模頭膛線擠壓法(2/2)

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這倒不是說師傅們的手藝不行,還是我們在材質上還是差了太多。

剛開始的時候加工精度可能還行,但是時間稍長一點,各聯動部件持續磨損,累計公差也就會極劇變大。

同樣是因為材料原因,我們的槍管,即便是經過了磷化處理。

在使用一段時間之後,膛線的磨損也是非常嚴重的。

哪怕是我們現在有了鍛壓機。

但是鋼材的基本性能在那裡,高碳鋼已經限定死了我們的上限。

在沒有合金鋼的情況下,我們想要提高槍管的使用壽命,尤其是機槍管的使用壽命。

還是需要採用一些其他的辦法,再提高一些槍管的壽命。

而用液壓模頭擠壓法,它的工藝,是用模頭生生擠壓下去的。

膛線是通過擠壓壓出來了的。

這個過程中,通過模頭的擠壓,可以改變槍管內壁金屬內部結構。

能夠再一次壓縮槍管內壁的金屬密度。

相對於拉線機拉出來膛線的槍管。

它的硬度更高,耐磨性更強,壽命也相對更長。

而且,相對於工具機複雜的聯動機構,長時間使用造成的累積公差變大。

用模頭擠壓法,產生磨損只有一個簡單的模頭,如果模頭產生了磨損,那麼我們只需要更換一個模頭就可以了。

而不會像修復拉床那麼複雜。

這也是我想要儘快弄出來液壓機的原因。

之前沒有弄,一個是鍛壓機沒有出來的時候,想要把這個擠壓模頭給搞出來,太困難。

即便搞出來了,它的硬度也達不到使用要求。

現在有了鍛壓機,我們就可以有條件生產出來更硬的擠壓模頭。

也就可以用擠壓法來生產槍管了。

還有,用模頭擠壓法生產槍管,速度可是比我們現在用拉線工具機,快了不止一倍啊。

現在我們拉出來一根槍管,限於我們刀具的性能,至少也得二十分鐘到半個小時的時間。

可是用模頭擠壓,快了,一兩分鐘之內,就可以擠出來一根槍管,慢了也用不了五分鐘。

但是用這種工藝擠出來的槍管也有一個弱點。

那就是擠壓之後,槍管內部應力會變大。

所以需要多次回火來消除槍管內部的應力。

這也算是有好必有壞吧,這世上也沒有什麼完美的事情。」

張師傅和劉師傅,在聽了陳常在給他們解釋完,液壓模頭擠壓膛線法的優劣之後,紛紛點頭。

張師傅說道:「陳廠長說的有道理,槍管內壁如果在經過一次擠壓後,它的內部金屬結構必然會發生變化。

這就等於是,因為槍鋼棒,被鑽出來了內孔,內部壓力散失。

槍膛內部的金屬結構,就會因為失去了壓力而變得鬆散了。

如果我們在內部再給它擠壓一下,那就相當於我們在槍管內部,又給它來了一次鍛造。

這樣一來,槍管內壁必然會變得更結實一些。」

劉師傅也點頭說道:「是的,用這個方法,不只是能夠讓槍管內部更結實。

還省去了拉線機需要經常維修的麻煩。

只要我們製造出來足夠多的模頭,那麼我們在理論上,就可以別的什麼都不用管,專心壓槍管鋼就是了。

完全不用再考慮工具機因為公差累積,而讓膛線不穩定了。

陳廠長,那我們現在就去我那邊看看,你要是覺得沒什麼問題了。

我們現在就可以進行液壓機的組裝了。」

「可以,不過這邊還需要張師傅給模頭鍛造把著關。

我們的模頭現在只採用高碳鋼就行。

槍管在回火之後,相對於淬火之後的高碳鋼模頭,還是要軟很多。

這個東西是個消耗品,也就不需要再添加什麼好東西了。」

「沒有問題,這邊我給你看著,你把模頭的圖紙給我,我先給你鍛出來大形,然後再到老劉那裡去精加工。

最後我來親自把關給你淬火。」張師傅自信的說道。

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