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第173章 電火花加工(2/2)

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從外表上看,這台渦噴14B並沒有什麼損壞。

也驗證了之前常浩南的猜測——問題應該不算嚴重。

「這台原型機是前天下午完成的總裝,晚上開始進行例行出廠測試,很快就發現了問題。」

鍾世宏走到旁邊的控制室內,調出了相關測試數據:

「當發動機處在最大推力,但又沒有啟動加力燃燒室的時候,壓氣機的工作情況會毫無徵兆地出現劇烈波動,到今天早上的時候,燃燒室出現了報警,我們停機冷卻之後檢查,發現第一級渦輪葉片已經出現了損壞,但測試時間只過了不到三十個小時。」

「我們進行了很多輪排查,最後還是沒能找出原因所在,所以只能聯繫你們,看看能不能確定是哪個方面的問題。」

聽到這樣的介紹之後,606所這邊最擔心的並不是這台原型機本身,而是已經進入小批量生產的渦噴14A。

畢竟事關殲8C的設計定型工作。

然而似乎是早就估計到了這一點,還沒等到別人開口詢問,鍾世宏就表示在同一時間生產出的幾台渦噴14A都沒有出現類似的問題,非常順利地完成了測試。

這讓常浩南鬆了口氣的同時,也頗有些摸不著頭腦。

渦噴14B的絕大多數零部件都跟渦噴14A完全相同,因此會直接使用大量同批零件進行組裝。

結果反而是參數取向為低性能高可靠性的型號出了問題?

這讓常浩南猛然想起來,在涪城做航發地面模擬試驗的時候,姚夢娜對於渦輪前溫度場分布的測試過程,似乎就出現了類似的結果。

節流閥處於最小加力和最大推力附近時,溫度場分布最不穩定,繼續增加推力,情況反而會逐漸變好。

當時大家也只能把問題定位到氣膜孔加工的過程中,並沒有找出更加具體的原因所在。

常浩南緩緩走到試車台旁邊,從桌上拿起了那片損壞的渦輪葉片。

因為採用了氣膜孔主動冷卻,因此這上面布滿了密密麻麻的圓形小孔,對於密恐患者極不友好。

「鍾部長,你們在生產渦輪葉片的時候,是用什麼辦法加工這些氣膜冷卻孔的?」

聽到這個問題之後,鍾世宏的臉上不由自主地露出了一絲自豪:

「這些小孔直徑只有25到30mm,很難用機械手段處理,所以只能採用電火花深孔加工技術。我們410廠當年為此專門把100A電火花工具機的流狀電極改成空心旋轉銅電極,讓冷卻液在銅管裡面流動,才攻克了電極壽命過短的技術難題,把渦噴14的這個渦輪葉片給製造出來。」

「嗯……這是現在世界上主流的加工方式麼?」

「那倒不是,西方國家普遍採用電液束流加工法,但是咱們國家在電化學領域的底子實在太差弱,相關設備又受到限制沒辦法購買,我們也是沒辦法才走了電火花打孔這條路。」

鍾世宏說著搖了搖頭:

「不過整個渦輪葉片製造的其它流程,包括檢測標準,我們都是嚴格對照世界先進水平來的,在質量方面您可以放心。」

「檢測標準也是照著他們來的?」

聽到這裡,常浩南終於恍然大悟。

「那我大概知道問題出在哪裡了。」

(本章完)

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