325 鏜床檢測(2/2)
技術員大聲地報出了檢測的結果,現場頓時響起了熱烈的掌聲。馬勝凡欣喜地跑到林振華身邊,用滿是油污的手拍著林振華的肩膀,說道:「太好了!簡直是太好了!」
林振華因為剛從燕京開會回來,身上穿的是一身新西裝讓馬勝凡這一拍,西裝就變成了抹布了。不過,林振華也沒有介意,只是笑著問道:「馬廠長,這個指標意味著什麼,我可不太懂啊。」
其實,林振華對於工具機精度之類的指標還是有所了解的,他不知道的,只是這個指標相對於魯機的意義何在。看馬勝凡這個高興的樣子,估計應當是一個重大的進步吧。
馬勝凡道:「我告訴你吧,深孔加工的孔距誤差,我們過去差不多要到0.05毫米,現在縮小到0.02毫米,這可是了不起的事情啊,我們的產品一下子就達到國際先進水平了。國內從德國進口的精密鏜床,也不過就是這個標準而已啊。」
「祝賀你啊,馬廠長。」林振華說道。
「這個功勞可得歸於咱們衛老師。」馬勝凡說道,他一邊說著,一邊向正在艹作台前和艹作工探討控制指令的衛景文喊道:「衛老師!過來說話吧。」
衛景文呵呵笑著走了過來,和林振華打了個招呼。馬勝凡拉著衛景文的手說道:「衛老師,多謝你啊,你搞的自動補償機制,實在是太好了。」
「還不行,還沒有達到我理想的狀態。」衛景文也不知道是謙虛還是自負地說道。
看到林振華迷惑的樣子,馬勝凡比劃著名給林振華介紹起來:
原來,鏜床的深孔加工精度,一直都是困擾魯機的一個重大技術難題。鏜床加工的深孔,有時候可以達到一兩米深,這就相當於要把一把鏜刀從主軸箱伸出去一兩米,再進行加工。鏜刀軸伸出去太長之後,必然會出現一定的變形,其中主要是由於自重而帶來的下垂,工廠里把這個叫作鏜刀的「低頭」現象。
鏜刀原本是對著鏜孔的中間線開始加工的,一旦出現「低頭」,就會導致加工出來的孔偏離了正確的位置,這樣加工精度就受到影響了。
在過去,遇到這種情況都是靠鏜床艹作工的經驗來進行修正的,比如說把主軸箱的位置調高一點點,這樣鏜刀「低頭」之後,就正好落在正確的位置上。但這種人工補償受艹作工個人能力的影響太大,精度不夠穩定。
衛景文帶著他的電子團隊,在進行了大量的實地測量之後,開發出一套自動補償機制,它是靠工具機上的晶片控制,根據鏜刀伸出去的長度,自動地調整鏜刀軸後面滑枕的位置,用以補償鏜刀的「低頭」。剛才的測試表明,這套補償機制發揮了作用,鏜床的加工精度得到了大幅度的提高。
「看來,我們要學的東西還很多啊。」馬勝凡感慨地對林振華說道,「原來我們不懂數控,補償精度的辦法就是加墊片,充其量也就是加根支架把鏜軸撐起來。衛老師他們用個什麼程序,一下子就解決了,實在是太神奇了。」
林振華笑著說道:「我剛才和岑經理聊,他說我們要學的東西也很多啊。魯機的生產經驗,是我們所缺乏的,這次通過和魯機的合作,我們也學到了很多東西。」
「呵呵,什麼你們我們的,咱們現在是一家了。」岑右軍在一旁笑著說道,「下一步我就打算把潯陽的班子都拉過來,全面地向馬廠長以及魯機廠的師傅們學習,爭取拿出更多的新產品來。」
馬勝凡道:「好了,今天的測試就到這吧。老王!」
技術科長王海勝應聲而到:「馬廠長,有什麼吩咐?」
「你把有關的資料整理一下,我先帶林經理和岑經理、衛老師他們去吃飯,你回頭帶著工人們一起過去。」馬勝凡說道。
「好咧,馬廠長,你去吧。」王海勝答應道。
馬勝凡拉著林振華道:「走吧,林經理,今天咱們是不醉不歸。」