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第四十一章 考試月(中)(1/2)

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第二周。

在上周,許秋初步探索了溶液濃度、旋塗手段對器件光電性能的影響。

這周他打算同時研究給體受體質量比、溶劑添加劑以及退火對電池效率的影響。

因為是在模擬實驗室,原料不要錢,所以許秋在設計實驗的時候也沒有太多顧慮。

首先是給體受體質量比例。

根據文獻,大多數研究者給出的比例介於1:1到1:1.5之間,不過少數也有到1:2的。

許秋決定先跟著大多數人走,於是配置了3組溶液,保持溶質總濃度在20毫克每毫升,給體受體質量比例分別為1:1、1:1.3和1:1.5的溶液,各1.5毫升。

因為其中的1:1.3比例,給、受體用量不是整數,所以他提前計算好物料質量,用標籤紙貼在手套箱玻璃上。

其次是溶劑添加劑。

最常用的添加劑是1,8-二碘辛烷,簡稱DIO,是一種高沸點溶劑,可以延長溶液的成膜時間,改善共混薄膜的形貌。

此外,也有部分研究者使用其他溶劑添加劑,比如氯萘等。

許秋最終選擇DIO,他設置了3種條件,分別為不添加、按體積分數添加1%和2%。

他在手套箱中找到DIO的試劑瓶,其內部有銅粉作為穩定劑,沉積在液體下方。

他先用一次性滴管避開試劑瓶底部,小心吸取大約100毫升的液體,轉移至2毫升離心管中待用。

等到剛才的3組溶液完全溶解後,許秋再將每組溶液等分為3瓶,每瓶0.5毫升,然後用移液槍依次加入0、5、10微升的DIO。

三組溶液就這樣變成了九組溶液。

接著是退火條件。

根據文獻報導,PTB7-TH體系一般不進行溶劑退火,部分研究者會選擇熱退火操作。

所以許秋設計了兩種條件:不退火和120攝氏度熱退火15分鐘。

最後是轉速。

上次實驗中的最佳轉速為3000r.p.m.,次一級的是2500r.p.m.,許秋決定繼續沿用這兩種轉速。

他計算了一下,一共3*3*2*2=36組條件。

要不是怕樣品數量膨脹到上百,許秋還想做更精細的調控。

不過就算這樣,36組,還是蠻多的。

他搖搖頭,不再多想,開始實驗。

旋塗,完成。

蒸鍍機器每次最多只能蒸鍍25片基片,所以要分兩次進行,完成。

測試,完成。

最高效率是9.88%。

對應的樣品是「1.3,1,w/o,2500」,即PTB7-TH:PC【70】BM的質量比例為1:1.3,溶劑添加劑DIO體積比為1%,2500r.p.m.轉速,不退火的條件下。

其他器件的效率則在5-9%之間波動。

許秋將實驗結果列表記錄到實驗記錄本上,然後進行總結:

第一,最佳質量比例為1:1.3,且比例變化對光電性能影響不大。此項暫時不用更改。

第二,進行退火操作,器件效率會提高或降低,不過效率波動幅度較小,只有不到1%,這說明退火與否對器件光電性能的影響不大。此項暫時不用更改。

第三,溶劑添加劑對器件性能的影響較大,1%的添加量為最佳,如果增加至2%,效率會大幅降低。因此,需要對添加劑的添加量進行更細微的調控。

第四,添加DIO的樣品,最佳轉速從3000變更為2500r.p.m.。因此,需要進一步調節添加了DIO樣品的轉速。

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